浙江油田泡沫排水采气技术治理疑难井促稳产
中国石油网消息(特约记者陈旭)3月5日,浙江油田再次通过“高浓度+低浓度”相结合的智能泡沫排水采气技术,有效排除了井底积液,成功治理频繁积液降产的疑难井。2021年至今,浙江油田应用智能泡排技术已节省500余万元。
黄金坝、紫金坝等区块是浙江油田的采气老区块。经过多年开发,地层压力逐年下降,井筒积液日趋严重,低效井占比大,影响持续稳产。井底积液是气井生产中后期普遍面临的问题,需要尽早采取排水采气工艺措施,而泡沫排水采气技术具有成本低、见效快、绿色环保等特点,可有效保障气井稳产。
浙江油田把技术创新作为降低开发成本、提高效益的重要一环,瞄准疑难井频繁积液影响产量的关键难点开展攻关,积极破解气井生产技术难题。
为做好新技术、新工艺应用,浙江油田做实做细前期工作,确保见到实效。针对气井积液多的特点,技术人员综合利用往年基础数据,强化动态分析,开展气井排查,核实低产井的压力、产量和积液情况等,持续开展智能泡排技术试验及推广应用,通过远程控制系统,开展积液诊断算法优化推动自动泡排向智能泡排转化,利用井口智能加药装置将泡排剂实时注入气井的油管或油套环空内,达到排水采气的目的。目前,浙江油田已投入8套自动泡排设备,完成18口气井智能加注系统的安装、改造和升级,使人工泡排作业量降低80%,泡排措施优化分析效率显著提升,既改善了气井的排液与稳产效果,又为智能井站建设提供了技术保障。
在泡沫排水采气工艺研究上,技术人员建立推广低浓度泡排工艺体系,针对各类气井的不同积液情况分类施策,分别采取了优选管柱、智能间开、负压采气、柱塞排采等排水采气措施。同时,加大复合排采工艺的运用,开展“高浓度+低浓度”联合复产方法,有效促进了气田泡排采气工作。目前,浙江油田共实施41口井,完成从“高、低外输压力”下不同加注量转变为“高浓度+低浓度”的泡排模式,增气效果明显。泡沫排水采气技术已成为西南采气厂主要的稳产技术之一。
此外,技术人员综合考虑地层压力、产量、积液程度、井身结构等,结合每口气井的情况,分类制定排水采气方案、工艺技术,确保排水采气技术应用更有针对性。
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